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优化工艺 提升质量

发布时间:2021-01-11

零部件质量是整机质量的重要基础之一,作为零部件供应部门,保质保量供应主机需求,积极解决主机和市场反馈的问题,我们责无旁贷。

今年主机事业部反馈了一些零件的质量问题,事业部制定了第一阶段的质量提升改进计划。针对这些存在的问题,轴类车间积极采取措施,改善工艺,做对比试验,寻找质量问题的根源。并根据试验结论优化工艺步骤,使之能够符合图纸要求。

对动力输出前段轴(704-9.37.101等),由于该轴过长,变形量达到2mm以上,我们增加了精车后校直、回火去应力两道工序,同时要求操作工在铣花键时控制花键径跳在0.05mm以内。经过第一阶段试验发现,成品花键跳动虽有所改善,但与图纸要求仍有差距。关键原因还是高频变形较大,且花键靠近两端,轴承挡位于中间,校直难度大。为此,我们制定第二阶段改进计划,准备对该轴进行分段淬火试验,验证是否可行,目前试制零件已完成铣削工序,并汇报设计审核。

针对动力输出主动轴(750.38.129等)、动力输出中段轴(1204.38.102等),通过改善工装精度,并增加中心孔研磨,成功保证了冷加工稳定控制在0.05mm以内。经过改善,现已能达到图纸要求,目前批量生产已按照新工艺执行。

我们相信,只要认真对待、坚持不懈的提升、改善零件质量,就一定会越做越好,车间的零件质量也一定会再上新台阶。